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    電爐熔煉鑄鐵工藝特點及常見缺陷的防治


    電爐熔煉鑄鐵的工藝特點就在于鐵液重熔后合金過冷度增大,同時過熱溫度較高,隨之而來的鑄鐵質(zhì)量控制遇到了新的問題。 
      電爐鐵水重熔后,所含的雜質(zhì)物相比沖天爐要少,也就是說純凈度要高,在其凝固過程中缺少了異質(zhì)結(jié)晶核心,凝固時的成分起伏和濃度起伏要弱些,這使得過冷度加大,合金沿介穩(wěn)定系凝固結(jié)晶的可能性加大,也就是結(jié)晶產(chǎn)物中Fe3C(滲碳體)的含量增多,而沖天爐鐵水由于含較多的異質(zhì)核心,凝固結(jié)晶時沿穩(wěn)定系發(fā)展的傾向大,在鐵碳合金相圖上,穩(wěn)定系結(jié)晶的產(chǎn)物就是鐵素體和石墨。

      電爐鑄鐵的熔煉特點,要求鑄造工作者在鑄鐵的成分選擇、爐料配比、廢鋼用量、孕育工藝、增碳脫碳、增硫脫硫、球化工藝、蠕化工藝、溫度控制、澆注工藝等許多方面需要更新觀念,采取符合實際的手段來保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量。

      國際鑄業(yè)技術(shù)專家夏振環(huán)先生,作客“百家鑄造論壇”,與網(wǎng)友、粉絲一起,探討“電爐熔煉鑄鐵工藝特點及常見缺陷的防治”。

      夏振環(huán)先生根據(jù)三十年沖天爐生產(chǎn)和近十多年電爐生產(chǎn)實踐,就上述10大問題談?wù)劷?jīng)驗教訓(xùn)。

      一、電爐鑄鐵爐料配比及合成鑄鐵

      在鑄造行業(yè),人們常說,鑄造材料的成分決定組織,組織左右性能;這句話其實并不全面。我們在生產(chǎn)實踐中發(fā)現(xiàn)許多鑄鐵,在相同成分時,機(jī)械性能卻有較大差異。鐵水的質(zhì)量除與其成分有關(guān)聯(lián)外,還與爐料配比,熔化與出爐溫度,孕育工藝等有密切關(guān)系。所謂合成鑄鐵,就是指配料中使用50%以上的廢鋼,通過增碳合成的方法制取的鑄鐵材料,因為需要較高的熔化溫度,只宜在電爐中熔煉。目前合成鑄鐵主要有合成灰鐵和球鐵。

      通過大量實踐,對于HT250、HT300等高強(qiáng)度灰鑄鐵來說,廢鋼左右強(qiáng)度、生鐵影響組織.

      1、配料禁忌:

      、高比例廢鋼與高比例回爐料搭配,合成灰鐵的廢鋼加入量不宜超過50%;

      、高比例廢鋼與含硫磷高的生鐵搭配;

      、回爐料超過40%。

      2、配料優(yōu)化組合(%)

      組成生鐵廢鋼回爐料

      配比A403030

      配比B304030

      配比C204040

      配比D205030

      3、錳硫含量

      需要提高硬度時錳的含量可達(dá)1.0-1.2%,但不要求相應(yīng)提高硫的含量。

      某公司為了節(jié)約成本,多用廢鋼,在兩個月內(nèi)試制合成高牌號灰鑄鐵,廢鋼用量一度達(dá)60%,有一段時間除加入廢鋼外另加回爐料和少量鐵屑,most初質(zhì)量不錯,但一段時間后發(fā)現(xiàn)鑄件批量縮孔、縮松和有白色硬斑,并且持續(xù)不斷越來越嚴(yán)重。

      此缺陷成因:初步判斷是鐵水中MnS的含量過高而引起的鑄件顯微縮孔、縮松,MnS富集形成白色硬斑。這是由于高牌號灰鐵HT300成分要求Mn含量較高,加之廢鋼自身錳也高,而廢鋼中的S以及回爐鐵中的S和錳反應(yīng)產(chǎn)生的MnS在爐料中的積累達(dá)到一定程度,就會產(chǎn)生過量,從而產(chǎn)生上述缺陷。

      為了減少鐵水中的MnS含量,一般用加入一定量的優(yōu)質(zhì)新生鐵來調(diào)整,另外提高孕育效果,可使MnS細(xì)化,減弱其不良影響。

      廢鋼加入量過大時,由于廢鋼熔點在1530度左右,而生鐵和回爐料的熔點只是1230度左右,多用廢鋼增加了電耗,加大了鐵水的過冷傾向,還吸附大量的氮氣,一般來說合成鑄鐵工藝并不適用于灰鑄鐵,而比較適用于球鐵

      二、關(guān)于電爐灰鑄鐵增硫問題

      前面已經(jīng)說過,中頻感應(yīng)電爐熔煉鑄鐵工藝對比沖天爐熔煉,除了具有熔化溫度高的優(yōu)勢外,卻有不少缺點,主要有三個方面的問題:一是鐵水過冷傾向較大,極易產(chǎn)生影響材料機(jī)械性能的D、E型石墨;二是鐵水純凈,異質(zhì)結(jié)晶核心較少,導(dǎo)致孕育效果差,在同等成分條件下,鑄件強(qiáng)度偏低鐵質(zhì)偏硬;三是收縮傾向較大,在高牌號灰鑄鐵中錳含量較高時,容易產(chǎn)生顯微縮孔、縮松。

      針對上述問題,應(yīng)對的措施是:

      1、在熔化后期增加一個高溫保持時間,盡可能使各種爐料熔化的鐵水晶粒均勻,尤其是細(xì)化石墨;

      2、適量增加外來異質(zhì)核心,強(qiáng)化孕育效果,促進(jìn)A型石墨的形成;

      3、控制高牌號灰鑄鐵的硫、錳含量及其比例,控制回爐料比例,達(dá)到合適成分。

      這些措施,對不同結(jié)構(gòu)的鑄件產(chǎn)品是有差別的,需在實踐中掌握。

      某公司某日,用電爐熔煉6爐灰鐵HT300鐵水,澆鑄液壓閥G03、G02等產(chǎn)品,經(jīng)解剖內(nèi)部組織發(fā)現(xiàn)大面積顯微縮孔、縮松、縮裂,共830只全部報廢。檢測布氏硬度HBS241,化學(xué)成分C3.27,Si1.78,Mn0.83,S0.087,P0.04。珠光體98%,E形石墨達(dá)80%,石墨長度5級。據(jù)有關(guān)人員研究分析,應(yīng)是鐵水材質(zhì)出了問題。

      化學(xué)成分分析的結(jié)果,對一般的薄壁HT300鑄件來說似乎是正常的,然而對于液壓閥鑄件卻出了問題。此缺陷成因:初步判斷是鐵水中MnS的含量過高而引起的鑄件顯微縮孔、縮松、縮裂,也就是說鐵水中的S、Mn含量超出鑄件所適應(yīng)的范圍。

      由于在熔煉中加入了一定量的增S劑,鐵水中的S、Mn含量積累達(dá)到一定程度,就會導(dǎo)致鐵水含S量超出鑄件自身正常凝固結(jié)晶的要求,從而產(chǎn)生此類缺陷。對策:停止加入增S劑,調(diào)整Mn的含量,保證HT300灰鐵的五元素的正常含量,調(diào)整后,缺陷全部消除。

      在電爐灰鐵鐵水中通過加入增S劑形成一定量的MnS,作為異質(zhì)核心,提高孕育效果,這從理論來說是正確的,但是近年來大多數(shù)文獻(xiàn)資料所說,電爐高牌號灰鐵的含S量需控制在0.05-0.10%比較合適,然而許多工廠的實踐證明,當(dāng)含Mn量在1%左右時,若鑄件成分分析含S量超過0.05%,鑄件就開始產(chǎn)生縮孔缺陷,當(dāng)含S量超過0.07%時就會發(fā)生批量縮孔,這種現(xiàn)象如何解釋呢?

      灰鑄鐵中的S有兩種存在形式,一種是單質(zhì),另一種是化合狀態(tài)的MnS,灰鐵中起結(jié)晶核心作用的硫,主要是化合狀態(tài)的MnS,我們現(xiàn)在的化驗手段,都只能分析出鑄件和鐵水中單質(zhì)狀態(tài)的S,而以化合狀態(tài)存在的S是化驗不出來的。當(dāng)單質(zhì)S含量超過0.05%時,化合態(tài)的S含量就比較高了,此時的鐵水中:

      MnO+FeS=MnS+FeO,F(xiàn)eO+C=Fe+CO,或2FeO+C=2Fe+CO2

      這時鐵水在凝固過程中就在析出CO或CO2的同時產(chǎn)生部分棕色的MnS粉沫,形成鐵渣反應(yīng)氣縮孔。只要具備一定的條件,這種氣縮孔,不僅在電爐鐵水也在沖天爐鐵水中發(fā)生。其實我們在電爐熔化過程中,已經(jīng)增加了一部分硫,這些硫來自于:

      1、由回爐的澆注系統(tǒng)帶來,澆注系統(tǒng)中的硫磷含量遠(yuǎn)高于鑄件中的含量;

      2、生鐵中的硫,一般生鐵中的硫含量是不高的,而我們購買的普通生鐵上面都攜帶不同程度的爐渣,我們是不會化驗的,但這些拉圾卻含有較高的硫磷,會帶入爐內(nèi);

      3、廢鋼和生鐵等爐料的鐵銹,氧化鐵含量較高,進(jìn)入鐵水中會增加硫的吸收率。在這樣的情況下,如果我們再補(bǔ)加硫化鐵來增S,就過分了。實際生產(chǎn)高牌號灰鑄鐵件時,鐵水中的單質(zhì)S控制在0.03-0.05%之間為妥。

      三、電爐高牌號灰鐵的孕育和變質(zhì)處理

      關(guān)于高牌號灰鐵的孕育工藝,傳統(tǒng)的孕育量是處理鐵水量的0.3-0.4%,近年來隨著電爐的普及,孕育量逐漸增加,most新資料推薦0.5-0.6%,本人通過長期實踐,選擇孕育量在0.8%左右,取得強(qiáng)度硬度和切削加工性能的全面提高,鑄件加工后的內(nèi)部缺陷大幅度減少。

      某公司生產(chǎn)高牌號的電磁閥,技術(shù)要求鑄件硬度大于HB200,強(qiáng)度大于300N/mm2,該產(chǎn)品主要壁厚超過50mm,通過多次試驗,在加大一次孕育量的同時,采取二次隨流孕育,消除了厚壁帶來組織粗大的缺陷,提高了鑄件致密度,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

      關(guān)于鐵水二次隨流孕育,在澆注前加入粒度0.2-0.7mm的均勻的孕育劑,比較適用于厚件,而用于小件時反而增大了鐵水的收縮性能。

      有一個時期,某公司部分產(chǎn)品加工后表面呈現(xiàn)白色亮斑硬度很高,刀具打滑,經(jīng)分析,原來是孕育劑的塊度過大,與鐵水包容量不相適合,致使孕育劑在鐵水澆注時未能完全熔解,鑄件局部硅量富集形成硬化相;當(dāng)在鐵水溫度偏低進(jìn)行二次隨流孕育時,也會產(chǎn)生同樣的缺陷。

      有一家專業(yè)生產(chǎn)HT300灰鐵液壓件的工廠,澆注一種KP泵體,鑄件壁厚30mm左右,按照HT300的經(jīng)驗成分配料,鐵水成分:C3.0-3.1%,Si1.7-1.8%,Mn0.95-1.05%,P0.05%,S0.04%,鑄件本體解剖抗拉達(dá)300N/mm2,但是連續(xù)多批產(chǎn)品在內(nèi)澆口附近發(fā)生縮陷和縮裂,無論對澆注系統(tǒng)如何調(diào)整,就是不見效果,

      沒有辦法,只能提高碳當(dāng)量降低強(qiáng)度,調(diào)整到C3.2-3.3%,Si1.8-2.0%時,缺陷消失,但產(chǎn)品經(jīng)加工后試壓,大部分產(chǎn)生膨脹滲漏,本體測試抗拉也不合格,造成主機(jī)廠批量退貨。聯(lián)想到以往有一批同類泵體,由于聽了別人的建議,用硫鐵增S,鐵水含S在0.07%以上時,鑄件大面積縮孔,積存大量廢品,為了處理這批廢品,根據(jù)稀土脫硫的原理,當(dāng)加入此類廢品時,在孕育過程中補(bǔ)加少量稀土鎂硅鐵,有效地降低了硫含量,解決了縮孔問題。

      針對當(dāng)時KP泵存在的縮陷和縮裂,雖然原鐵水含硫并不高,在孕育時同樣試加了少量稀土鎂硅鐵,也取得了理想的結(jié)果,縮孔問題完全解決。分析其機(jī)理,鑄鐵產(chǎn)生縮陷,主要還是鐵水中的氣體作怪,這些氣體在凝固后期析出時,鐵水無法補(bǔ)充,產(chǎn)生了缺陷,而稀土鎂硅鐵作為一種灰鐵變質(zhì)劑,卻好是脫除氣體的能手,鐵水含氣量大幅度減少,缺陷也就消除了。


    【上一個】 如何獲得較高低溫沖擊韌性的球墨鑄鐵件呢? 【下一個】 怎樣消除消失模鑄造中的夾渣談點體會和認(rèn)識

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